夏伯黨
某煤礦井下采煤工作面機電設備安裝基本就緒,其中,在工作面運輸機道剛安裝一部PDJ-80型膠帶輸送機,采用55KW×2雙電機拖動,供電電壓660伏,使用一臺200A真空起動器控制,在工作面試生產期間該部輸送機連續燒壞3臺55KW電動機,嚴重影響了礦井的安全生產。
一、故障分析
1、膠帶輸送機安裝角度上運3-5°,運輸量300T/h,運輸長度180m,采用雙電動機拖動,理論計算電動機容量滿足負載要求,可排除設備選型不當原因。
2、該輸送機安裝平直,托輥轉動率達99%,整機檢查未發現附加機械阻力現象,可排除設備安裝不當原因。
3、對供電系統進行了全面檢查,供電質量合格,啟動開關完好無單相電可能,電動機接線方式與供電電壓等級相符,可排除電氣故障。
二、故障判斷
1、經現場檢查,三臺燒壞的55KW電動機均是新安裝電動機,其過載能力相對較強,且在下井前經過嚴格檢測,故可排除電動機質量原因。
2、檢查中還發現,燒壞的三臺電動機均位于膠帶輸送機頭傳動裝置的同一位置,故懷疑與機頭傳動裝置不合理有關。
3、重點檢查膠帶輸送機機頭傳動裝置。機頭架安裝符合要求,傳動裝置的聯軸器,主軸承無異常。在膠帶輸送機上空載時,開啟膠帶輸送機,用卡口表測量電機電流時,兩臺電動機電流都超過各自額定電流很多,電機發熱嚴重;而甩掉其中任一臺電機,另一臺電機電流卻小于本身額定電流很多,基本斷定兩臺電動機之間存在內耗,重點檢查兩套驅動裝置。檢查結果:兩臺減速器無異常,減速比相同,而在測量膠帶輸送機兩傳動滾筒直徑時,發現偏差10mm左右。

經過分析,該膠帶輸送機主傳動滾筒直徑為Ф550mm,現使用的兩傳動滾筒直徑偏差10mm(燒電動機的主滾筒是潑膠的新滾筒,直徑為Ф550mm,而另一滾筒是膠皮脫落的光滾筒,直徑為Ф540mm),由于膠帶在兩滾筒上依靠磨擦力傳動的線速度相等,故滾筒轉速不等,與通過減速器和滾筒相聯接的兩臺電動機轉速也不相等,即與直徑大的滾筒聯接的電動機轉速慢,與直徑小的滾筒聯接的電動機轉速快,當后者達到額定轉速后,前者則處于一種堵轉狀態,堵轉的電動機易燒壞。
三、故障處理及結論
該故障發生在某采區工作面運輸機道,在到現場排查故障之前已燒壞三臺電動機,排除了機械阻力大、電氣開關單相、設計不合理、供電質量差、電壓等級不符等故障原因, “切”出了兩個主傳動滾筒直徑存在偏差而導致燒電機故障的癥結,有3種處理方法選擇:1、地面下一個帶膠皮的新滾筒更換掉光滾筒;2、在光滾筒上重新潑膠;3、去除帶膠滾筒上的膠皮。為了節約處理時間,最終采取去除膠皮的辦法,經過試運轉,兩臺電動機電流都恢復到正常值,故障徹底排除。
(來源:煤礦機電學習網)






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